最近在处理一个产品失效,很诡异,和同事一直在找失效原因。不知道大侠们能不能有什么线索和建议,谢谢。@2266998
现象: 1. 减速器中的滚动轴承发生失效,测试后轴承的摩擦力矩大幅增加。跑的距离不特别长就失效了(应该算中期失效),而所在的测试工况比较轻。 2. 失效形式为一个球发生spalling,其它的球都完好。 3. 轴承内圈(椭圆形内圈)的长轴上发生spalling,一端长轴为3个spalling,一端为2个spalling,分布为球的分布节距。
调查分析: 1. 球: a) 硬度和金相符合要求; b) 没有发现线索是由非金属夹杂物或者制造缺陷引起失效 c) 一个球的表面约1/2发生spalling,可以看到cone-like spalling original。 2. 内圈 a) 硬度和金相符合要求 b) 内圈在两个主要承载区发生spalling,但无法看到失效源。 c) 无法判断是否存在非金属夹杂物。 3. 外圈 a) 硬度和金相符合要求 b) 滚道上有micro pitting和整圈有beginning pitting。
问题价值判断: 1. 尺寸不合格:只有一个球发生失效,前期测试结果OK。 2. 材料和硬度不合格:测试结果OK。 3. 球磨削过程中发生表面失效:未发现相关痕迹,而且若发生,通常应该是批量的问题而不会只有单个球出现故障。 4. 过高的动态载荷:应该有很多个球都发生破坏,不会只有一个球损坏。截面酸洗以后也显示没有过高载荷,测试工况也不会发生过高载荷。 5. 保持架卡滞导致球滑动:保持架上没有异常的接触痕迹。 6. 硬质颗粒:应该有很多个球都发生破坏,不会只有一个球损坏。 7. 润滑不良(如无要求的添加剂、低粘度):同一台机器上的另一个相同零件没问题。 8. WEC(Whiteetching crack):在失效区域附近未发现WEC痕迹。 9. 假性布氏压痕:在失效件上未发现假性布氏压痕 false brinelling 10. 球上非金属夹杂物:未发现,不能排除。 11. 轴承装配中发生损伤:轴承工厂、装配工厂、客户装配,不能排除。 12. 装配时发生一次性冲击载荷:不能排除。 13. 润滑油被污染:内圈滚道上发现有SiC硬质颗粒,不能排除。
还有没有其它可能引起失效的原因? 诡异的点在于为什么只有一个球发生失效,而内圈上有5个失效点?在显微镜下都没有看到其它球和滚道损伤。 我提出一种假设,可能滚动轴承根本就没有发生转动,只是在小幅度摆动,但目前没有相关证据,也无法说明失效的原因,所以来坛子里请教各位大侠。
|