进口机床 安装顶尖后跳动不好
本帖最后由 刀切面 于 2017-1-14 22:30 编辑进口的拉刀磨床,今天闲来无事用0.002一个格的三丰杠杆表去打顶尖的跳动,结果很出乎意料,在0.01左右,这个精度对于瑞士进口的新机床来讲是不是有点太大了。随后,自己把BT50的刀柄拿下来,把顶尖那下来,都擦了一个遍,安装在A轴上继续打跳动还是不好,而且重新转一个角度安装刀柄,顶尖的跳动会变化,最后 ,在机床上我把顶尖重新磨了一下,这下还好,磨完后,马上打跳动,表针几乎不动呀。。。是不动,刀柄拿下来之后,转个角度,在打跳动,就变大了,转不同的角度,跳动还不一致。一定是哪里有问题了,目前找不到呢,感觉是刀柄上有什么东西,但是没有磕碰,擦的很干净了,还是不好。刀柄,拉钉,顶尖,机床都是新的,原厂配的。。。。对了用表打A轴锥孔,跳动也就是0.002-0.003吧,很好。请教各位这是怎么回事?A轴是快速A轴,就是直线电机那种,没有涡轮,蜗杆的。 还有A轴在转的时候,冷却油无意溅到A轴上了,看上去漏气 对吗?? 你“一刀”自磨下去,就犯了大忌,高精度的东西不是你这么蛮干的。要讲,就要科普了,太罗嗦。
提姆肯有本轴承设计手册,下载了看看,你就不犯这错误了。知道哪是哪了。 检查下锥面接触 占位学习 漏气是本身自带的主轴吹气功能吗?为什么BT刀柄换方向,顶尖跳动会变,顶尖不是装在BT刀柄上吧 问题点原因俺不晓得,
俺看见的杠杆表的使用方式是不正确的,杠杆头的轴向要与旋转向同向,照片已经成交叉向。 @迷茫的维修
楼主,你的意思是顶尖夹在BT50刀柄上,再通过拉钉自动锁紧在主轴上?如何装夹的? 1.吹气是气密封功能
2.定向装配,看来零件精度不高
3.自己磨自己精度当然高了 本帖最后由 迷茫的维修 于 2017-1-15 17:20 编辑
做个标记,以后就按这个方向装吧 锥孔和轴承位的同轴度如何?
页:
[1]
2