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讲一个工艺坑死设备的故事

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发表于 昨天 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说流程。

水分6%的物料干燥到2%,温度65℃,要求冷却后分装。

干燥。
水循环射流真空机组,拉到0.75atm,4公斤蒸气加热。
厂家整体打包。

冷却。
出料后,螺旋送至3t锥形料仓,内搅拌,外夹套,30℃工艺循环水,温升控制5℃。

问题过程。
物料,跟吃的食盐没多大区别,颗粒状粉料。
取样试验的时候,给的是小于2%样品,供货商自己带回去,设备设计,供货,安装,调试一条龙。

到现场的设备,一个螺旋,一个料仓及附属的钢框架,平台,斜梯。
3米多高的平台,3t负载,立柱不带斜撑,平台和料仓直接坐上边,明白着是坑。

出料,工艺不成熟,不稳定,出料潮湿,螺旋空转上料不达标。
后段设备厂家没办法控制前段工艺操作,输入条件也没办法验证,比如含水>2%,调试条件不满足拒绝开机啥的,要送样化验,自己不操心。
甲方心里当然清楚,手一摸,都知道水分不达标,但人家也不声张,自找麻烦么。
厂家也心大,自己不做柜子。

第一次整改。
无头苍蝇乱撞,电机7.5kW换成11kw,减速比16增加到25,
试验,输送量还是不达标,商务手段,先放过,后面再整改。
大家都懂,当然是屁话了。

然后看冷却和分装。
冷却,DN15的小水管,全夹套,几乎没有流速,固体物料冷却,谁知道冷却成啥样。
也没有温度联锁,也不控制水量,就是愣干。
结果就是物料板结,电机过载跳了。

第二次整改。
搅拌电机11kw改到15kw,当然还是搅不动,同时搅拌叶片扭成了褶皱,跟酱香饼一样。
拆机,请吊车,拖回去。

第三次整改。
搅拌电机换成22kw,叶片改成桨,就是型材,焊上去。
不出意外,还是搅不动。
电机跳了,但减速器也给干坏了,铸造壳体开裂,油洒了一地,整个平台上到处都是,搅拌轴的轴承都干碎了。
厂家说回去给整改方案,再无消息。

至此,烂尾,甲方的维修,不接,没签字。
后面啥样,不知道了。

厂家做设备的机械家伙不用心?
绝对不是,学校里的课程还是学了的。
但干成套,弱点也显而易见,临着事情,也毫无办法,困局。
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发表于 昨天 18:53 | 显示全部楼层
这个就是瞎蒙,论证就通不过,假如更高干燥度的怎么办!沉淀,浓缩,干燥是很高的技术,

点评

甲方,都懂的,那点技术力量,尤其是工艺,能维持正常生产,装置不出事故,不出废料,就非常敬业了,不能奢求,供货商想挣钱,自己要上心的。  发表于 昨天 19:25
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